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某污水處理廠全套引進(jìn)國外技術(shù)與設(shè)備,采用射流曝氣活性污泥法處理工藝。送風(fēng)選用羅茨風(fēng)機,型號為RV73.5L2G,德國制造。主要技術(shù)參數(shù):風(fēng)壓73kPa,風(fēng)量112m3/min,轉(zhuǎn)速960r/min,配套電機功率183kW。風(fēng)機房共安裝了9臺羅茨風(fēng)機,目前正常生產(chǎn)只開2臺,將來二期工程投產(chǎn)后需開4臺。 1
羅茨風(fēng)機隔聲罩的改進(jìn)設(shè)計 羅茨風(fēng)機是一種強噪聲的機電產(chǎn)品,其噪聲主要包括進(jìn)氣口和排氣口輻射的空氣動力性噪聲、機殼及軸承輻射的機械性噪聲、基礎(chǔ)振動輻射的噪聲、電動機噪聲[1]。章丘鑫鴻偉羅茨風(fēng)機消聲器有下列技術(shù)特點:
①
為方便制造和維護,消聲器分成阻性、抗性兩段,中間以標(biāo)準(zhǔn)法蘭相連接。
②
吸聲材料選用離心玻璃棉氈,為了提高低頻消聲效果,消聲器阻性段離心玻璃棉氈厚度設(shè)計為150mm。
③
消聲器有效長度增加,可提高消聲量。設(shè)計時將原羅茨風(fēng)機排氣口逆止閥到風(fēng)量調(diào)節(jié)閥之間“S”形管道改為“L”形,降低了風(fēng)量調(diào)節(jié)閥高度,從而使消聲器長度增加,消聲器有效長度已達(dá)1800mm。
④
消聲器出口直徑大于進(jìn)口直徑,有效通道截面積增加近1倍,使進(jìn)入?yún)R流管的氣流速度由原來的23.2m/s降低為12.3m/s,減少了對匯流管的撞擊,達(dá)到了降低再生噪聲的目的。
⑤采取特別結(jié)構(gòu)措施,保證使用安全。本工程通過氣體壓力高達(dá)73kPa,而國內(nèi)定型生產(chǎn)的各類羅茨風(fēng)機消聲器限定通過氣體壓力低于50kPa[2]。
不銹鋼羅茨風(fēng)機排氣口加裝消聲器后,對匯流管還采取了下列再生噪聲控制措施:
①
減少管道截面變化。原匯流管由三個不同直徑段組成,現(xiàn)統(tǒng)一為一種直徑,降低了由于管道截面變化引起的渦流噪聲。
②
增大管道直徑。原匯流管最大直徑800mm,現(xiàn)增至1100mm,降低了風(fēng)速,可降低渦流噪聲,也減少了“T”形口處氣流對管壁的撞擊,從而降低機械振動噪聲。
③
改善管道支撐。匯流管通過鋼箍固定于支架,將原固定于電纜溝蓋板上的支架改為直接固定在地面上。在匯流管與鋼箍間墊橡膠條以增加管道振動阻尼。
采取上述措施后,測點②噪聲已從116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送風(fēng)道入口處再加裝一臺阻抗復(fù)合式消聲器后,曝氣池靠近送風(fēng)道處噪聲已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
3
提高羅茨風(fēng)機房圍護結(jié)構(gòu)隔聲量的措施
污水處理廠所在區(qū)域廠界噪聲夜間標(biāo)準(zhǔn)為45dB(A),經(jīng)過計算,采取上述措施后還不能達(dá)標(biāo)。然而,再對羅茨風(fēng)機本身采取進(jìn)一步噪聲控制措施,不僅存在技術(shù)困難,而且費用較高,故采取提高風(fēng)機房圍護結(jié)構(gòu)隔聲量的辦法,主要措施為:
①風(fēng)機房門改為隔聲門。原來的門為普通木門,而且門縫較大,實測隔聲量不足10dB(A)。為此,參照J(rèn)649國家標(biāo)準(zhǔn)圖制作了隔聲門,設(shè)計隔聲量25dB(A)。
②風(fēng)機房臨廠界西側(cè)窗戶封砌,東側(cè)窗戶改為隔聲窗,供采光。為了降低治理費用,隔聲窗系在原有窗戶內(nèi)側(cè)再加裝一層固定玻璃窗做成,兩層窗戶間作吸聲處理。
③在東墻下部進(jìn)風(fēng)口設(shè)置消聲進(jìn)風(fēng)柜。進(jìn)風(fēng)口有效面積根據(jù)二期工程完工后所需進(jìn)風(fēng)量確定,風(fēng)速控制在6m/s。消聲進(jìn)風(fēng)柜的消聲片厚度設(shè)計為80mm,片間距為100mm,消聲片可從柜中抽出,以便清掃積塵。
④在西墻設(shè)兩臺低噪聲排氣扇,并配消聲器。排氣扇是為夏季通風(fēng)降低室內(nèi)氣溫用。
⑤滿鋪吸聲吊頂。吸聲吊頂不僅降低了風(fēng)機房內(nèi)的混響噪聲,而且提高了隔聲薄弱的屋頂?shù)母袈暳俊?/span>
噪聲治理工程已經(jīng)竣工,市環(huán)境監(jiān)測站在開動4臺羅茨風(fēng)機情況下(今后可能有的最大工況)測量,風(fēng)機房內(nèi)噪聲平均值已降至85.5dB(A);廠界噪聲降至43.5dB(A),達(dá)到國家有關(guān)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。雖然工程設(shè)計時已采取了對羅茨風(fēng)機隔音罩等噪聲控制措施,但運行后鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)噪聲污染仍然十分嚴(yán)重。風(fēng)機房內(nèi)噪聲平均值達(dá)118.8dB(A);曝氣池靠近送風(fēng)道處的噪聲達(dá)111.6dB(A);風(fēng)機房相鄰西廠界噪聲達(dá)75.5dB(A),超過所在區(qū)域廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)值(夜間)30.5dB(A)。
在原工程設(shè)計中已采取了一定的噪聲控制措施,主要有:給每一臺羅茨風(fēng)機加隔聲罩,罩外壁材料為玻璃鋼,內(nèi)壁材料為穿孔鋼板,中間填玻璃棉。羅茨風(fēng)機進(jìn)氣口加消聲器、空氣濾清器,它們橫臥于罩內(nèi)。風(fēng)機所需空氣通過一根直徑420mm玻璃鋼管由室外引入隔聲罩內(nèi),室外進(jìn)氣口加有玻璃鋼材料制作的阻性消聲器,見圖1。
專業(yè)羅茨風(fēng)機維修18954110001羅茨風(fēng)機噪音加隔聲罩可有效降低其機殼及軸承輻射的機械性噪聲、電動機噪聲;進(jìn)氣口加消聲器可有效降低進(jìn)氣口輻射的空氣動力性噪聲。為了解決機器散熱,利用羅茨風(fēng)機工作時罩內(nèi)形成的負(fù)壓吸入外界空氣冷卻,這種降溫方法從技術(shù)上也是合理的。
水廠投入運行后發(fā)現(xiàn)隔聲罩門不能關(guān)閉,否則跳閘,羅茨風(fēng)機不能正常工作。在隔聲罩門打開的情況下,隔聲罩已基本無降噪作用。分析失敗的原因有三方面:
①
氣流組織不合理。原設(shè)計中隔聲罩進(jìn)氣口和羅茨風(fēng)機進(jìn)氣口均位于隔聲罩內(nèi)上部,氣流形成短路,位于隔聲罩下部的電動機等部件得不到有效冷卻。
②
隔聲罩進(jìn)氣口截面積較小,進(jìn)氣阻力較大,增加了羅茨風(fēng)機負(fù)荷。
③
隔聲罩為了保證有效隔聲,除密閉性好外,還使用了較厚的玻璃棉材料。它既是吸聲材料,也是保溫材料,因此隔聲罩散熱能力很差。本工程中的鼓風(fēng)機是間歇工作,在非工作時間,罩內(nèi)不形成負(fù)壓,罩外空氣不能進(jìn)入罩內(nèi)起散熱作用,鼓風(fēng)機再工作時環(huán)境溫度將較高。
為了節(jié)省治理費用,在工程設(shè)計時沒有重新設(shè)計隔聲罩,而是根據(jù)對失敗原因的分析,對原隔聲罩進(jìn)行了改進(jìn),采取的措施從比較圖1(b)與圖1(a)中可看出,主要有:①
將隔聲罩進(jìn)氣口從罩上方改到下方,使氣流能夠流經(jīng)電動機與羅茨風(fēng)機機體,對它們進(jìn)行冷卻。
② 進(jìn)氣口截面積從0.126m2增加到0.384m2。
③
進(jìn)氣口由室外進(jìn)風(fēng)改為室內(nèi)進(jìn)風(fēng),不僅減少通風(fēng)阻力,而且改善了風(fēng)機房內(nèi)通風(fēng)狀況。
④ 進(jìn)氣口配用了折板式阻性消聲器。
⑤
在罩內(nèi)增設(shè)新的強制通風(fēng)設(shè)施。在隔聲罩上方加一排氣扇,它僅在羅茨風(fēng)機不工作時運行;排氣扇外加裝消聲器,以降低從排氣口泄出的噪聲;在排氣扇與消聲器間設(shè)簡易逆止閥,以防止羅茨風(fēng)機工作時室外氣流由此進(jìn)入。
⑥
將羅茨風(fēng)機泄壓口由室外移至隔聲罩內(nèi),并配用消聲器,其對外環(huán)境影響可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最熱天氣,隔聲罩門也不需要打開,隔聲罩的降噪作用得到保障。工程竣工后測量,罩內(nèi)噪聲為106.8dB(A),罩外進(jìn)氣口處噪聲已降至82.5dB(A)。
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