異常振動出現停車的原因:
1、風機滾動軸承游隙超過規定值或軸承座磨損;更換軸承或軸承座。
2、風機齒輪側隙過大,不對中,固定不緊;重裝齒輪并確保側隙。
3、由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機殼撞擊;
4、由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;清洗鼓風機,檢查機殼是否損壞。
5、由于過熱造成葉輪與機殼進口處磨擦;檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調整好間隙,過濾器及背壓,加大葉輪與機殼進口處間隙。
6、由于積垢或異物使葉輪失去平衡;清洗葉輪與機殼,確保葉輪工作間隙。
7、地腳螺栓及其他緊固件松動;擰緊地腳螺栓并調平底座.工作前預備
1.1徹底鏟除鼓風機內、外的粉塵等雜物。
1.2查看風機冷卻水或封入水是不是接通。
1.3將進、出口管道中的閘閥悉數翻開。
1.4將符合規定的光滑油經過主、副油箱注油孔加注到油標兩線中心(稍高)。光滑油引薦選用N68防銹汽輪機油(SY1230—83)。齒輪箱油量約2.4升,副油箱油量約1.1升。
1.5查看各聯接部位有無未緊固的當地,配管的支承是不是齊備。
1.6查看傳動件的裝置誤差(見“拆開與拼裝”,鼓風機出廠前已調整無缺。)
1.7用手沿旋轉方向轉變自動轉子部,查看有無反常表象。
2.開車
2.1翻開風機冷卻水。當鼓風機升壓為49kPa及以上壓力時,干式真空泵-39.2kPa及以上真空度時,其光滑油需進行冷卻。
2.2在無負荷的狀態下接通電源,核實旋轉方向。
2.3無負荷工作半小時。無反常表象時,逐漸進入負載工作,并注意光滑是不是正常,有無反常沖突、振蕩、動靜及發熱表象,如有反常情況,應立即停機,查明緣由,鏟除毛病后,重新發動。
2.4濕式真空泵在空載發動后翻開封入水的一起逐漸加載。
3. 泊車
3.1泊車前應先卸壓減載后再堵截電源,最終封閉冷卻水。濕式真空泵在停機前先減載一半,關掉封入水,運轉二十分鐘以去掉機內的水份再泊車,避免氣缸內壁及轉子銹蝕結垢。
首先,根據污水處置站的節能來分析一下羅茨風機的工作原理,輸送的風量與轉速成比例,羅茨風機為容積式風機。三葉型葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高。兩根平相行的軸上設有2個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且性能穩定,運轉平穩,結構簡單,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。
孫慶偉18954110001羅茨風機銷售維
這套試驗性FGD設備,經過兩年試運與兩年正式運轉,脫硫功率到達描繪值,并且副產品——石膏有了銷路,因而是成功之舉。固然在FGD運轉中,曾呈現一些詳細疑問,但現已處置。實例如下:
(1)石灰石制備體系——因為1號埋刮板振蕩而使出力缺乏,增裝了漏電保護器,處置了球磨機油箱加熱器漏電疑問。
(2)吸收體系——運轉前期發現有的泵進入空氣,致使吸收劑循環泵和排漿泵出力缺乏;吸收塔內部漿液噴嘴處集有很多沉積物,經取掉支撐梁后得以處置。此外,在排漿泵出口處增設兩道漿液濾網。
(3)加熱與排水體系——伴熱蒸汽管需建防凍房子,避免受凍。排水體系管線改為直排后,四通八達。
2.1.5 FGD設備存在的首要疑問首要疑問會集在國產配套的石灰石制備體系的一些設備上。詳細如下:
(1)選粉機密封差、球磨機漏油、各泵遍及漏水、漏漿;
(2)氧化鼓風機軸承毛病緣由不明;
(3)石灰石過剩率比描繪值偏大;
(4)吸收劑中亞硫酸鈣被氧化;
(5)補給水濾網阻塞頻頻,暫由改進清潔辦法處置。
2.2 尋求習慣含硫煤種和合理出資的FGD計劃
2.2.1 燃用中、高硫煤(含流量在1.51%~4.02%),單機容量在300MW及以上的電廠。
該電廠宜對選用濕法煙氣脫硫技能與選用循環流化床(CFB)鍋爐進行技能經濟比擬,其FCD出資約為電廠總出資的12%~25%。關于單機容量為600Mw機組,通常選用濕法FGD,陜西韓城第二發電廠就是一例。
2.2.2 燃用低、中硫煤(含硫量在0.75%~2.5%)的電廠該電廠宜選用爐內噴鈣/尾部增濕活化法(HPAC法)為好。其特色及習慣規模是:
(1)習慣于燃煤含硫量為0.6%~2.5%的300Mw以下機組的電廠。FGD在Ca/S為1.5~2.0選用再循環體系時,總脫硫功率為70%~90%。
(2)該法具有必定的運轉經歷。在國外已正式投入商業運轉,依據其經濟剖析,LI-FAC法的設備出資為濕法脫硫的32%,運轉費用在各類脫硫計劃中也最低。例如南
京下關電廠2×125Mw機組選用LIFAC法脫硫技能,其脫硫出資約為電廠總出資的6%~8%。
(3)該法占地面積小,適合于改造現有運轉的老電廠。
2.3 開展簡便脫硫除塵一體化脫硫計劃。
我國東北電網燃煤機組的燃料含硫量較低(平均為0.68%、單個大于1%),經核算脫硫功率到達犯%即可滿意環保需求,并且當地電廠多選用濕式除塵器。因此在斷定FGD計劃時,既要思考到煤質特色,又要統籌濕式除塵器。即把脫硫與除塵疑問結合起來,力求全部合格。很顯然,這對當時老電廠面對的環保改造具有現實意義。
一體化的FGD計劃簡介:
(1)關于已裝備靜電除塵器的老電廠,在場所條件答應情況下,可直接選用LIFAC技能;
(2)關于已裝備濕式除塵器的老電廠,在HFAC技能的基礎上加以改造,把濕式除塵器改形成濕式脫琉設備,使之成為既除塵又脫琉的計劃。該計劃是以向爐膛噴鈣作為一級脫硫,將煙氣增濕作為二級脫硫,完成脫硫與除塵的集成,總脫硫效串可達60%~80%。該法在東北赤峰熱電廠25MW老機組上選用。其出資僅116.3萬元(單位造價96.92元/KW),年運轉保護費95.6萬元,脫硫本錢為0.50元/kg(S02)。
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