由于養豬場污水處理不同與工業污水處理,養豬場經濟效益不高限制了污水處理投資金額不可能太大,這就需要投資少、處理效果好、最好能回收一部分資源,有一定的經濟效益。
目前國家對環境污染整治力度的不斷增強,地方上也加強了畜牧業污水處理設備設施的建設,但往往因為運行費用過高而導致建成后就閑置不用,造成資源浪費環境污染問題卻仍得不到妥善解決。針對這些問題,綜合考慮養殖場的污染治理投資能力及地區區域特征,研究采用適合不同地區的經濟高效污水處理工藝。
而養豬場的污水處理通常并不是僅采用一種處理方法,而是需要根據地區的社會條件,自然條件不同,以及豬場的性質規模、生產工藝、污水數量和質量、凈化程度和利用方向,采用幾種處理方法和設備組合成一套污水處理工藝。
養豬場污水處理工藝簡介
1.組合式穩定塘工藝
廣東某規模化養豬場日產污水量500m3/d,采用新型厭氧-兼氧組合式穩定塘工藝,該工藝主體的組合式穩定塘設計成倒置截頭圓錐型,由下向上設置3個微生物反應區,即厭氧反應區、兼氧反應區、好氧和藻類生長區。污水由下向底部均勻向上流動,
污水在塘內的停留時間為12d。整個厭氧-兼氧-組合穩定塘出水CODcr 的質量濃度保持在3000mg/l,CODcr去除率一般為70%左右,而傳統厭氧塘CODcr的去除率為50%左右,相比較起其處理效果得到顯著提高,后續輔助好氧池采用羅茨風機曝氣,使CODcr等進一步降解,再利用高負荷氧化塘進行污水的硝化脫氮,
最后通過藻類沉降塘及生物塘以達到出水水質要求。該工藝實際運行中CODcr平均去除率達99.43%,BOD5平均去除率達99.8%,SS平均去除率為97.7%,NH3-N平均去除率為93.45%。整個污水處理系統投資運行成本較低,運行期間只需一名運行管理人員,操作簡單方便,其缺點是占地面積大,不適用于一些土地資源緊缺的地區。
2.UASB+SBR工藝
羅莊區江泉生豬養殖場日處理污水300m3,采用上流式厭氧污泥床UASB反應器發酵工藝,產生沼氣通過鋪設管道供應給附近居民日常生活使用,
使沼氣得到充分利用,而所產生的沼渣通過好氧連續式生物堆肥發酵制成復合有機肥料投放市場,經濟效益很好,沼液經過SBR池好氧處理后可進行農田灌溉,
采用了鋼筋混凝土結構使得總體投資成本提高,運行成本也較高,運行成本費用為29萬元/年,即2.648元/cm3,但其沼氣和沼渣利用也帶來可觀的經濟效益,年獲利可達72.5萬元,綜合效益十分顯著。
3.ZWD新型沼氣池+生物循環處理工藝
福建省農科院研制的ZWD型沼氣池是全國最先設計應用的頂蓋直管進料,無活動蓋,
側面中層大出料口的水壓式沼氣池型,克服舊式的水壓式沼氣進出料難,占用有效建造容積等缺點,設計的沼氣池占地面積小,結構簡單,操做方便,提高了產氣率,經過在幾個養豬場試投入運行,
效果顯著,并以此為基礎,建立生態牧場,在畜牧場內建立沼氣有機廢物循環利用系統,提高生物物質循環利用系數,使沼氣、沼液、糞渣全部得到充分的利用,確保污水實現零排放,適用與中小型養豬場污水處理,目前在省內數十家養殖場廣泛應用。
4.酸化+高速濾池+生物氧化塘
北京市大興區某豬場飼養生豬5000頭,采用水沖清糞工藝,每日排污量為100-120t,設計通過自然沉淀法對豬糞污水先進行固液分離,沉淀固體經過調整水分,添加肥料成分,進行堆肥處理,液體部分通過一個調節酸化池和兩個串聯的高速生物濾池進行厭氧好氧生物處理,處理后的污水進入生物氧化塘進一步降解蓄存,進行農田灌溉。污水通過處理總降解率可達到93.0%-97.0%,COD濃度最低達77mg/L,可達到國家三級排放標準。
5.鳳眼蓮生物系統處理工藝
深圳某養豬場年產豬肉10萬頭,每天排出糞水約1500m3,COD濃度在14000mg/l左右,污水經過前期的厭氧發酵后進入兼性氧化塘自然氧化后,進入水生生物處理系統,先經增氧氧化塘氧化,
然后進入一級鳳眼蓮吸收塘,出水經過自然氧化塘氧化后進入二級鳳眼蓮吸收塘,再進入沙濾床流入氧化塘,達到凈化廢水的目的。整個系統停留時間為30d,后期處理COD平均為314mg/l,去除率達69%,總氮去除率達75%,當廢水COD濃度≥800mg/l,總氮(T-N)≥600mg/l,
溶解氧≤2mg/l時,鳳眼蓮不能生長,為防止總氮、溶解氧超標,應在該系統前部設置一個增氧氧化塘,增加溶解氧量,鳳眼蓮的培育受多種外界條件限制,氣候、溫度與污水進水水質的變化都會直接影響最后出水水質。所以工藝的關鍵部分在于鳳眼蓮的培植馴化。
經過豬場實際運行表明,鳳眼蓮水生生物系統處理養豬場廢水耗資少,并能有效去除有機物,較適用于我國的畜牧場污水處理。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。