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變頻調(diào)速裝置在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用 中國水網(wǎng)消息鼓風(fēng)機(jī)滿意度調(diào)查,鴻偉羅茨風(fēng)機(jī)維修受到好評
摘要: 中國水網(wǎng)消息鼓風(fēng)機(jī)滿意度調(diào)查,鴻偉羅茨風(fēng)機(jī)受到好評
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變頻調(diào)速裝置在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2013-04-8
變頻調(diào)速裝置在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用
[來源:來自網(wǎng)絡(luò)] [作者:不詳] [日期:2009-05-06]
在電氣拖動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行過程中,經(jīng)常碰到這樣的問題,即拖動(dòng)設(shè)備的負(fù)荷變化較大,而動(dòng)力源電機(jī)的轉(zhuǎn)速卻不變,也就是說輸出功率的變化不能隨負(fù)荷的變化而變化。在實(shí)際中這種“大馬拉小車”的現(xiàn)象較為普遍,浪費(fèi)能源。在許多生產(chǎn)過程中采用變頻調(diào)速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的變速運(yùn)行,不僅可以滿足生產(chǎn)的需要,而且還能降低電能消耗,延長設(shè)備的使用壽命。這里介紹的煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)采用變頻調(diào),并應(yīng)用PLC構(gòu)成風(fēng)壓閉環(huán)自動(dòng)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電機(jī)負(fù)荷的變化變速運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量,即滿足了生產(chǎn)需要,又達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
系統(tǒng)構(gòu)成對原有煤氣鼓風(fēng)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置,并且在鼓風(fēng)系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風(fēng)量變化,通過PLC對管道壓力信號(hào)的變換和處理,為變頻調(diào)速裝置提供參變量,實(shí)現(xiàn)對頻率的自動(dòng)調(diào)整,也就是說對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經(jīng)過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風(fēng)壓變頻調(diào)速自動(dòng)控制裝置,對原鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
運(yùn)行結(jié)果變頻調(diào)速裝置安裝投入運(yùn)行后,風(fēng)門全部打開,在壓力為2200Pa,風(fēng)量為600m3/h,即可滿足生產(chǎn)要求。此時(shí)測得的系統(tǒng)參數(shù)如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min。實(shí)際運(yùn)行工況在以下幾個(gè)方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風(fēng)量控制自動(dòng)化,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,故障率降低;運(yùn)行參數(shù)觀測直觀,可同時(shí)顯示壓力、頻率、轉(zhuǎn)速、電壓、電流、轉(zhuǎn)矩等運(yùn)行參數(shù)管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計(jì)算采用變頻調(diào)速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調(diào)速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調(diào)速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運(yùn)變頻調(diào)速裝置后,根據(jù)運(yùn)行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費(fèi)用約2萬元。
系統(tǒng)構(gòu)成對原有煤氣鼓風(fēng)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置,并且在鼓風(fēng)系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風(fēng)量變化,通過PLC對管道壓力信號(hào)的變換和處理,為變頻調(diào)速裝置提供參變量,實(shí)現(xiàn)對頻率的自動(dòng)調(diào)整,也就是說對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經(jīng)過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風(fēng)壓變頻調(diào)速自動(dòng)控制裝置,對原鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
運(yùn)行結(jié)果變頻調(diào)速裝置安裝投入運(yùn)行后,風(fēng)門全部打開,在壓力為2200Pa,風(fēng)量為600m3/h,即可滿足生產(chǎn)要求。此時(shí)測得的系統(tǒng)參數(shù)如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min。實(shí)際運(yùn)行工況在以下幾個(gè)方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風(fēng)量控制自動(dòng)化,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,故障率降低;運(yùn)行參數(shù)觀測直觀,可同時(shí)顯示壓力、頻率、轉(zhuǎn)速、電壓、電流、轉(zhuǎn)矩等運(yùn)行參數(shù)管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計(jì)算采用變頻調(diào)速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調(diào)速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調(diào)速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運(yùn)變頻調(diào)速裝置后,根據(jù)運(yùn)行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費(fèi)用約2萬元。
變頻調(diào)速裝置在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2013-04-8
變頻調(diào)速裝置在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用
[來源:來自網(wǎng)絡(luò)] [作者:不詳] [日期:2009-05-06]
在電氣拖動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行過程中,經(jīng)常碰到這樣的問題,即拖動(dòng)設(shè)備的負(fù)荷變化較大,而動(dòng)力源電機(jī)的轉(zhuǎn)速卻不變,也就是說輸出功率的變化不能隨負(fù)荷的變化而變化。在實(shí)際中這種“大馬拉小車”的現(xiàn)象較為普遍,浪費(fèi)能源。在許多生產(chǎn)過程中采用變頻調(diào)速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的變速運(yùn)行,不僅可以滿足生產(chǎn)的需要,而且還能降低電能消耗,延長設(shè)備的使用壽命。這里介紹的煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)采用變頻調(diào),并應(yīng)用PLC構(gòu)成風(fēng)壓閉環(huán)自動(dòng)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電機(jī)負(fù)荷的變化變速運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量,即滿足了生產(chǎn)需要,又達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
系統(tǒng)構(gòu)成對原有煤氣鼓風(fēng)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置,并且在鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風(fēng)量變化,通過PLC對管道壓力信號(hào)的變換和處理,為變頻調(diào)速裝置提供參變量,實(shí)現(xiàn)對頻率的自動(dòng)調(diào)整,也就是說對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經(jīng)過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風(fēng)壓變頻調(diào)速自動(dòng)控制裝置,對原鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
運(yùn)行結(jié)果變頻調(diào)速裝置安裝投入運(yùn)行后,風(fēng)門全部打開,在壓力為2200Pa,風(fēng)量為600m3/h,即可滿足生產(chǎn)要求。此時(shí)測得的系統(tǒng)參數(shù)如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min。實(shí)際運(yùn)行工況在以下幾個(gè)方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風(fēng)量控制自動(dòng)化,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,故障率降低;運(yùn)行參數(shù)觀測直觀,可同時(shí)顯示壓力、頻率、轉(zhuǎn)速、電壓、電流、轉(zhuǎn)矩等運(yùn)行參數(shù)管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計(jì)算采用變頻調(diào)速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調(diào)速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調(diào)速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運(yùn)變頻調(diào)速裝置后,根據(jù)運(yùn)行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費(fèi)用約2萬元。
實(shí)踐證實(shí),在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中采用變頻調(diào)速運(yùn)行方式,可以根據(jù)負(fù)荷的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產(chǎn)成本,延長設(shè)備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
實(shí)踐證實(shí),在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中采用變頻調(diào)速運(yùn)行方式,可以根據(jù)負(fù)荷的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產(chǎn)成本,延長設(shè)備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
系統(tǒng)構(gòu)成對原有煤氣鼓風(fēng)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置,并且在鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風(fēng)量變化,通過PLC對管道壓力信號(hào)的變換和處理,為變頻調(diào)速裝置提供參變量,實(shí)現(xiàn)對頻率的自動(dòng)調(diào)整,也就是說對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經(jīng)過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風(fēng)壓變頻調(diào)速自動(dòng)控制裝置,對原鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
運(yùn)行結(jié)果變頻調(diào)速裝置安裝投入運(yùn)行后,風(fēng)門全部打開,在壓力為2200Pa,風(fēng)量為600m3/h,即可滿足生產(chǎn)要求。此時(shí)測得的系統(tǒng)參數(shù)如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min。實(shí)際運(yùn)行工況在以下幾個(gè)方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風(fēng)量控制自動(dòng)化,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,故障率降低;運(yùn)行參數(shù)觀測直觀,可同時(shí)顯示壓力、頻率、轉(zhuǎn)速、電壓、電流、轉(zhuǎn)矩等運(yùn)行參數(shù)管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計(jì)算采用變頻調(diào)速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調(diào)速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調(diào)速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運(yùn)變頻調(diào)速裝置后,根據(jù)運(yùn)行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費(fèi)用約2萬元。
實(shí)踐證實(shí),在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中采用變頻調(diào)速運(yùn)行方式,可以根據(jù)負(fù)荷的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產(chǎn)成本,延長設(shè)備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
實(shí)踐證實(shí),在煤氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中采用變頻調(diào)速運(yùn)行方式,可以根據(jù)負(fù)荷的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產(chǎn)成本,延長設(shè)備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
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