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變頻調速裝置在煤氣鼓風機系統(tǒng)中的應用 中國水網消息鼓風機滿意度調查,鴻偉羅茨風機維修受到好評
摘要: 中國水網消息鼓風機滿意度調查,鴻偉羅茨風機受到好評
18954110001

變頻調速裝置在煤氣鼓風機系統(tǒng)中的應用
發(fā)布時間:2013-04-8
變頻調速裝置在煤氣鼓風機系統(tǒng)中的應用
[來源:來自網絡] [作者:不詳] [日期:2009-05-06]
在電氣拖動設備的運行過程中,經常碰到這樣的問題,即拖動設備的負荷變化較大,而動力源電機的轉速卻不變,也就是說輸出功率的變化不能隨負荷的變化而變化。在實際中這種“大馬拉小車”的現象較為普遍,浪費能源。在許多生產過程中采用變頻調速實現電動機的變速運行,不僅可以滿足生產的需要,而且還能降低電能消耗,延長設備的使用壽命。這里介紹的煤氣鼓風機系統(tǒng)采用變頻調,并應用PLC構成風壓閉環(huán)自動控系統(tǒng),實現了電機負荷的變化變速運行自動調節(jié)風量,即滿足了生產需要,又達到了節(jié)能降耗的目的。
系統(tǒng)構成對原有煤氣鼓風機加裝變頻調速裝置,并且在鼓風系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風量變化,通過PLC對管道壓力信號的變換和處理,為變頻調速裝置提供參變量,實現對頻率的自動調整,也就是說對電機的轉速進行調整,以達到根據負荷變化調整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風壓變頻調速自動控制裝置,對原鼓風機系統(tǒng)進行改造。
運行結果變頻調速裝置安裝投入運行后,風門全部打開,在壓力為2200Pa,風量為600m3/h,即可滿足生產要求。此時測得的系統(tǒng)參數如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機轉速為1485r/min。實際運行工況在以下幾個方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風量控制自動化,降低勞動強度,故障率降低;運行參數觀測直觀,可同時顯示壓力、頻率、轉速、電壓、電流、轉矩等運行參數管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計算采用變頻調速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運變頻調速裝置后,根據運行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費用約2萬元。
系統(tǒng)構成對原有煤氣鼓風機加裝變頻調速裝置,并且在鼓風系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風量變化,通過PLC對管道壓力信號的變換和處理,為變頻調速裝置提供參變量,實現對頻率的自動調整,也就是說對電機的轉速進行調整,以達到根據負荷變化調整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風壓變頻調速自動控制裝置,對原鼓風機系統(tǒng)進行改造。
運行結果變頻調速裝置安裝投入運行后,風門全部打開,在壓力為2200Pa,風量為600m3/h,即可滿足生產要求。此時測得的系統(tǒng)參數如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機轉速為1485r/min。實際運行工況在以下幾個方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風量控制自動化,降低勞動強度,故障率降低;運行參數觀測直觀,可同時顯示壓力、頻率、轉速、電壓、電流、轉矩等運行參數管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計算采用變頻調速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運變頻調速裝置后,根據運行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費用約2萬元。
變頻調速裝置在煤氣鼓風機系統(tǒng)中的應用
發(fā)布時間:2013-04-8
變頻調速裝置在煤氣鼓風機系統(tǒng)中的應用
[來源:來自網絡] [作者:不詳] [日期:2009-05-06]
在電氣拖動設備的運行過程中,經常碰到這樣的問題,即拖動設備的負荷變化較大,而動力源電機的轉速卻不變,也就是說輸出功率的變化不能隨負荷的變化而變化。在實際中這種“大馬拉小車”的現象較為普遍,浪費能源。在許多生產過程中采用變頻調速實現電動機的變速運行,不僅可以滿足生產的需要,而且還能降低電能消耗,延長設備的使用壽命。這里介紹的煤氣鼓風機系統(tǒng)采用變頻調,并應用PLC構成風壓閉環(huán)自動控系統(tǒng),實現了電機負荷的變化變速運行自動調節(jié)風量,即滿足了生產需要,又達到了節(jié)能降耗的目的。
系統(tǒng)構成對原有煤氣鼓風機加裝變頻調速裝置,并且在鼓風機系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風量變化,通過PLC對管道壓力信號的變換和處理,為變頻調速裝置提供參變量,實現對頻率的自動調整,也就是說對電機的轉速進行調整,以達到根據負荷變化調整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風壓變頻調速自動控制裝置,對原鼓風機系統(tǒng)進行改造。
運行結果變頻調速裝置安裝投入運行后,風門全部打開,在壓力為2200Pa,風量為600m3/h,即可滿足生產要求。此時測得的系統(tǒng)參數如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機轉速為1485r/min。實際運行工況在以下幾個方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風量控制自動化,降低勞動強度,故障率降低;運行參數觀測直觀,可同時顯示壓力、頻率、轉速、電壓、電流、轉矩等運行參數管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計算采用變頻調速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運變頻調速裝置后,根據運行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費用約2萬元。
實踐證實,在煤氣鼓風機系統(tǒng)中采用變頻調速運行方式,可以根據負荷的變化自動調節(jié)風機的轉速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產成本,延長設備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動強度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
實踐證實,在煤氣鼓風機系統(tǒng)中采用變頻調速運行方式,可以根據負荷的變化自動調節(jié)風機的轉速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產成本,延長設備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動強度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
系統(tǒng)構成對原有煤氣鼓風機加裝變頻調速裝置,并且在鼓風機系統(tǒng)出口的管道上安裝壓力變送器,測定管道的風量變化,通過PLC對管道壓力信號的變換和處理,為變頻調速裝置提供參變量,實現對頻率的自動調整,也就是說對電機的轉速進行調整,以達到根據負荷變化調整輸出功率,節(jié)能降耗的目的。
經過比較,我們選用日本富士變頻器FRN45P9S-4,德國西門子公司可編程序控制器S7-200,組成風壓變頻調速自動控制裝置,對原鼓風機系統(tǒng)進行改造。
運行結果變頻調速裝置安裝投入運行后,風門全部打開,在壓力為2200Pa,風量為600m3/h,即可滿足生產要求。此時測得的系統(tǒng)參數如下:變頻器輸出頻率為25Hz,電壓為189V,電流為20V;電機轉速為1485r/min。實際運行工況在以下幾個方面有了明顯改善:噪聲由80dB降為40dB左右風量控制自動化,降低勞動強度,故障率降低;運行參數觀測直觀,可同時顯示壓力、頻率、轉速、電壓、電流、轉矩等運行參數管道閥門全部打開,節(jié)門損失大大降低。
節(jié)約電能計算采用變頻調速前全年總耗能為1.511×105kW-h(huán),變頻調速后全年總耗能為4.53×104kW-h(huán)。采用變頻調速后全年節(jié)約電能為10.58×104kW-h(huán)。
另外在投運變頻調速裝置后,根據運行工況測算,可延長修周期1~2年,每年可節(jié)約大修費用約2萬元。
實踐證實,在煤氣鼓風機系統(tǒng)中采用變頻調速運行方式,可以根據負荷的變化自動調節(jié)風機的轉速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產成本,延長設備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動強度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑
實踐證實,在煤氣鼓風機系統(tǒng)中采用變頻調速運行方式,可以根據負荷的變化自動調節(jié)風機的轉速,解決了“大馬拉小車”的問題,為降低生產成本,延長設備使用壽命,節(jié)能降耗,減輕勞動強度,改善工作環(huán)境開創(chuàng)了新的途徑